“一个月要用2500多吨轻烧白云石,如果用同等效果、经济性更优的镁球替代,就能有效降低辅材成本。”面对严峻的市场形势,酒钢宏兴股份炼轧厂把降成本作为突围的主攻方向,锁定成本制高点,强化生产管理、区域管控、协同攻关,转炉钢加工成本创近五年最优。
据了解,今年以来,酒钢宏兴股份炼轧厂按照“技术降本”要求,精打细算、追赶超越,跑出转炉钢加工成本压降“加速度”。为降低合金消耗,炼轧厂优化转炉过程控制,提升脱磷效率,优化终点压枪时间,转炉终点锰含量提升至0.28%,减少硅锰加入量0.62千克/吨,合金成本降低3.8元/吨;针对传统硅铁合金价格居高不下的情况,大力开展新型硅碳合金研究与应用,通过研究,成功引进性价比更高的硅碳合金,部分替代了硅铁合金,目前累计降低硅铁用量947.4吨,实现合金成本降低1.15元/吨。此外,该厂根据现场使用情况,开展锰碳球等多元化物料优化试验研究工作,为合金成本进一步降低奠定了基础。
为降低辅材成本,该厂出新招、出实招。作为炼钢生产中的主要造渣原料和护炉原料,近年来,轻烧白云石价格不断上涨,拉高了炼钢成本。为此,该厂多方对标交流,引进了菱镁矿、镁球等新型造渣物料,成功替代了轻烧白云石的造渣功能,截至10月初,累计减少轻烧白云石用量9217吨,降低辅材成本0.48元/吨。同时,该厂还多措并举降低能耗,管控耐材成本。
记者|窦翔 通讯员丨李淑芳
编辑|符晓 赵丽
审核|穆雯娟
终审|张小鹏